在氯堿、制氫等以電解為核心工藝的企業中,電解槽既是“心臟”也是“能耗大戶”。一旦密封失效、隔膜老化或極板腐蝕,不僅會引發漏堿、爆炸等安全事故,還會導致氣體純度下降、電耗飆升、產能縮水。此時,一次系統、規范的大檢修就成為恢復設備性能、延長服役周期、降低綜合成本的最優解。現結合現場實踐,對電解槽大修的全流程、技術要點及風險控制進行系統梳理,供參考。

一、大修觸發條件——“該修就修”的底線思維
1. 密封絕緣墊、隔膜、框架或極板出現大量漏堿,且無法通過緊固、局部補焊解決;
2. 氫中氧、氧中氫持續超標,經清洗、調參仍高于工藝報警值;
3. 直流電耗較設計值升高≥5%,小室電壓分布離散度>±3%,堿洗后無改善;
4. 極板鍍鎳層脫落面積>20%、隔膜石棉布破損穿透、框架電弧熔痕深度>1 mm;
5. 計劃運行周期屆滿(一般34年),或累計運行時間≥30 000 h。
出現以上任一情形,即應啟動大修評估,避免“小病拖成大病”。
二、大修前準備——“七分準備三分干”
1. 備件核查:按槽型一次性備足極板、隔膜框、密封墊、彈簧盤、絕緣套等關鍵件,留10%富余量;新極板須預檢鍍層厚度(≥8 μm)、活化層電阻(≤0.3 Ω·cm2)。
2. 工具清單:大扭矩液壓扳手、尼龍吊帶、銅錘、長柄草棕刷、不銹鋼扁鏟、絕緣電阻表、氦質譜檢漏儀;起重器具(手拉葫蘆、鋼絲繩)須提前載荷試驗1.25倍、簽證合格。
3. 數據檔案:打印近6個月“單小室電壓曲線”“氣體純度日報”“槽溫槽壓趨勢”,為拆槽后失效分析提供參照。
4. 現場隔離:運行槽與檢修槽之間設硬質圍欄,懸掛“正在檢修 禁止合閘”警示牌;地面鋪設防滲透布,防止堿液污染。
三、大修標準流程——“逆序拆解、有序回裝”
1. 斷電洗槽
1.1 確認整流機組閉鎖、掛接地線;
1.2 負壓抽堿→清水循環沖洗→pH試紙檢測≤8;
1.3 氮氣置換三段式:0.05 MPa充氮→放空→采樣,O2≤0.5%為合格。
2. 拆解與標記
2.1 按“后裝先拆”原則,對角松螺母,用銅錘輕擊松動;
2.2 每拆一組極板/框架,立即用記號筆在隔膜框頂部編號(槽號-單元號-陰陽極),拍照記錄鍍層腐蝕、石棉黑點、沉積物分布;
2.3 可疑腐蝕產物取樣封袋,送SEM/EDS分析,判斷雜質源。
3. 清洗與檢測
3.1 極板:陰極面用長柄草棕刷+3%稀堿刷洗,陽極面用軟毛刷,嚴禁鋼絲球;
3.2 隔膜框:2%硼酸溶液浸泡30 min→高壓水槍(≤0.4 MPa)沖洗→烘干,透光檢查無針孔;
3.3 彈簧盤:萬能試驗機壓縮至工作高度,彈力衰減>10%即報廢;
3.4 絕緣件:整體浸入硼酸溶液,絕緣電阻測試≥500 MΩ(500 V DC)。
4. 修復與更換
4.1 極板脫鎳>20%或電弧熔痕>1 mm,采用“低溫冷補鎳+刷鍍”工藝,補后鍍層厚度≥原設計值;
4.2 框架密封線出現貫穿劃痕,用TIG補焊→銑平→手工拋光Ra≤0.8 μm;
4.3 新石棉布隔膜需預收縮處理:80 ℃熱水浸泡2 h,自然晾干后再裝配,防止運行后收縮漏氣。
5. 回裝與緊固
5.1 地面鋪設膠皮,極板豎向排列,每片間加5 mm軟木墊防磕碰;
5.2 按“先中間、后兩端”順序穿桿,對角緊固;分三級扭矩:①手帶緊→②50%額定扭矩→③100%額定扭矩,最終扭矩值噴綠漆防松標識;
5.3 回裝過程連續測量槽體高度差,≤2 mm/m,超差用不銹鋼薄墊片調平。
6. 氣密與試車
6.1 0.15 MPa壓縮空氣保壓30 min,壓降≤2 kPa/h;
6.2 氮氣置換后送電,初始電流≤30%額定值,每2 h升10%,24 h后滿負荷;
6.3 連續取樣:H2中O2≤0.3%,O2中H2≤0.8%,直流電耗≤設計值+2%,小室電壓標準差≤±2%,即視為驗收合格。
四、大修中的HSE與質控——“紅線不能碰”
1. 人員防護:進入現場必須穿戴防堿服、護目鏡、半面罩(A2型濾毒盒);沖洗水槍禁止對人,地面隨時撒硼酸中和。
2. 防異物管理:工具系防墜繩,拆下螺栓即刻放入封口袋;夜間作業加設防雨棚,防止灰塵、雨水進入極板。
3. 禁油禁令:所有檢修工具、吊帶、手套入庫前用酒精脫脂;發現油污立即更換,杜絕“油脂入槽”爆炸隱患。
4. 交叉作業審批:同一區域運行槽與檢修槽間距<3 m時,運行側加裝臨時彩鋼板,檢修側設專人監護,禁止任何動火。
5. 質量追溯:建立“一單四簽”制度——清洗記錄、檢測數據、修復報告、回裝扭矩、試車曲線,全部掃碼錄入ERP,實現10年可追溯。
五、大修后的效益評估——“算清經濟賬”
以某氯堿企業一期8臺復極槽為例,大修前后對比:
1. 直流電耗由2 180 kWh/t·NaOH降至2 090 kWh/t·NaOH,年節電約320萬kWh,折合人民幣224萬元(按0.7元/kWh);
2. 隔膜壽命由3年延長至4.5年,折合減少換隔膜費用120萬元;
3. 氣體純度提升后,下游PVC裝置觸媒壽命延長15%,年節約觸媒成本60萬元;
4. 大修總投入(含備件、人工、檢測)約380萬元,靜態回收期僅8.5個月。
六、總結
電解槽大修并非簡單的“拆—洗—裝”,而是一項集失效分析、精細清洗、表面修復、系統密封、數據管理于一體的系統工程。只有把“準備精細化、流程標準化、質量數字化、安全紅線化”四化理念貫穿始終,才能真正實現“修一次、穩三年、省百萬”的目標。隨著在線監測、AI診斷、冷噴涂修復等新技術不斷成熟,未來的大修周期有望從“經驗驅動”走向“數據驅動”。